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記者獲悉,大慶石化公司塑料廠充分利用大檢修時間,完成裝置設(shè)備的更新改造和技術(shù)升級換代,確保聚乙烯產(chǎn)品挖潛增效各項措施落實(shí)到位,收到實(shí)效。截至8月25日,聚乙烯產(chǎn)品挖潛增效2858萬元,完成計劃進(jìn)度的181%。
大慶石化塑料廠完成裝置設(shè)備更新改造
塑料廠低壓裝置1986年投產(chǎn),采用的是日本化工工藝和成套技術(shù)。在30年的使用過程中,操作人員發(fā)現(xiàn)乙烯預(yù)熱器的設(shè)計上存在一定缺陷,造成低壓裝置兩條線吃料“爭嘴”,加上“口糧”有粗有細(xì),一條生產(chǎn)線經(jīng)常發(fā)生“腸梗阻”。
今年7月,技術(shù)人員對乙烯預(yù)熱器進(jìn)行國產(chǎn)化改造,原料進(jìn)入方式由串聯(lián)改成并聯(lián),溫度控制由現(xiàn)場二次表手動調(diào)整,改為中控室DCS控制,更加方便、精準(zhǔn)。
低壓裝置生產(chǎn)采用淤漿法生產(chǎn)工藝,己烷為溶劑,介質(zhì)輸送、化學(xué)反應(yīng)都要在己烷中完成。而己烷與汽油是近親,性質(zhì)活躍,處理不好就會惹出麻煩。今年大檢修中,低壓車間通過采取工藝措施,將己烷通過管線壓回回收工段,實(shí)現(xiàn)了零排放。另外,由于己烷在密閉管線輸送存在泄漏著火風(fēng)險,這個廠還改進(jìn)了己烷泵密封方式,消除了泄漏隱患。
至8月15日,大慶石化塑料廠技術(shù)人員積極推進(jìn)技術(shù)革新,有計劃、有步驟推進(jìn)技術(shù)改造,先后實(shí)施低壓A/B線乙烯預(yù)熱器改造、低壓A/B線母液線改己烷管線、全密度一回收系統(tǒng)增加回流管線等改造項目,為創(chuàng)效奠定了基礎(chǔ)。
造粒兩大機(jī)組為“獨(dú)生子”設(shè)備,一旦出現(xiàn)故障,就會影響到整個裝置長周期生產(chǎn)。今年,這個廠改造造粒機(jī)組后,為已運(yùn)行30多年的造粒機(jī)組增添了更強(qiáng)勁、更穩(wěn)健的動力,也為整個低壓裝置的長周期運(yùn)行提供了保障。