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天津石化實現環保型聚酯產品常態化生產 老裝置駛上差別化環保型“快車道”

發布時間:2017-10-10 來源: 中國石化新聞網 專題: 本網觀察 打印

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  生產常規產品裝置不僅生產出高附加值差別化產品,更搭上環保的“快車”。國慶長假期間,天津石化聚酯裝置保持產量650噸/天,且生產穩定,產品質量優等。這是自9月26日以來,該裝置14區實現鈦系催化劑完全取代銻系催化劑,成功生產環保型聚酯產品后,裝置14、15兩區同時進行環保型聚酯產品常態化生產。

  天津石化聚酯裝置于2000年投產開車,分為14、15區兩條生產線,設計生產為常規型聚酯產品。由于品種單一,產品附加值低,缺乏市場競爭力。近幾年,聚酯裝置逐步從低附加值產品向高附加值產品轉型,開發并生產多種差別化產品。隨著人們環保意識日益提高,為適應市場發展趨勢,在2014年,公司將“開發生產環保型聚酯產品”進行科研立項,并在聚酯裝置15區首先試產。

  環保型聚酯產品就是在生產過程中,用鈦系催化劑完全取代銻系催化劑。常規聚酯產品通常使用銻系催化劑,銻是重金屬元素,銻系催化劑可能對人體健康和環境帶來不利影響。而鈦屬于輕金屬,鈦系催化劑在環保、成本、活性等方面更具優勢。

  為此,聚酯車間專門成立攻關小組,先后攻克使用高活性鈦系催化劑生產后熔體黏度、色相波動大,控制難等問題,從而確保鈦系催化劑取代銻系催化劑比例不斷提高。

  2015年12月,15區完成取代工作,實現環保型聚酯產品批量化生產。此后,生產進入調優階段,經過日常提、降產和異常處理等操作,技術人員總結出添加劑最優使用量以及工藝控制點的優化操作,產品質量等級率一直保持優等。

  在此基礎上,9月份,公司將14區生產環保型產品的生產工作提上日程。結合15區鈦系催化劑取代銻系催化劑過程的生產經驗,聚酯車間制定了《14區全鈦系催化劑取代實施方案》。取代期間,技術人員嚴格按方案分階段逐步降低、稀釋銻系催化劑添加量,僅用20余天即完成取代工作。期間,產品色相、端羧基等各項指標保持在優等品等級范圍內,產品質量穩定。

  該裝置14區是天津石化合纖板塊差別化產品開發生產區。環保型產品實現常態化生產后,標志著該裝置今后生產的產品不僅為高附加值差別化產品,更符合綠色環保要求。

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